የኢንደክቲቭ አለመሳካት ብዙውን ጊዜ በራስ-ሰር የመጫኛ አቀማመጥ ምርት ሂደት ውስጥ የሚያጋጥመን ስህተት ነው ፣ ብዙ ጊዜ በSMT ኤምአቺንኢንዳክቲቭ አለመሳካት የምደባችንን ውጤት እና መጠን ይቀንሳል።ታዲያ ይህን ስህተት እንዴት መፍታት አለብን?
ብዙውን ጊዜ የኢንደክተር ውድቀት መንስኤ ብዙውን ጊዜ በ 4 ዓይነት ምክንያቶች ፣ የአሠራር ስህተት ፣ ዋና ምላሽ ፣ የመዳብ ሽቦ አገናኝ ፣ ማግኔቲክ ኮር ዝግጅት አራት ገጽታዎች አሉት ።
1. የክወና ስህተት: አንዳንድ ጊዜ, በእኛ በኩል ትንሽ የክወና ስህተት ምክንያት, ኢንደክተሩ ውድቀት የመውጣት እድል እንዲኖረው ለማድረግ ሂደት ውስጥ SMT ቺፕ ማሽን, የውስጥ ስንጥቅ ቦታ መስራት ሂደት ውስጥ ሊያመራ ይችላል.የተገለጹትን ደረጃዎች ወይም መመሪያዎችን ለማስኬድ በመመሪያው ውስጥ የተገለጹትን ደረጃዎች በጥብቅ መከተል አለብንመምረጥ እና ቦታ ማሽን.
2. መግነጢሳዊ ኮር ምላሽ: ምርቶችን ሂደት ለማቀነባበር, ምክንያቱም አግባብነት ያለው ውቅር ብዙዎቹ ቦታ ላይ አይደሉም, ይህ ሁኔታ በአጠቃላይ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ውቅር አነስተኛ አምራቾች ምርጫ ምክንያት ነው, መግነጢሳዊ ኮር ምክንያታዊ የመልቀቂያ ቦታ ማግኘት አይደለም ምክንያት. የኢንደክተሩ ችግሮችንም የሚያስከትል ነው።
3. የመዳብ ሽቦ ማገናኛ፡- እፅዋትን ለማቀነባበር አንድ አይነት ነው፣ በመዳብ ሽቦ ሂደት ውስጥ መደበኛ ያልሆነ፣ የተሳሳቱ የማገናኘት ልምዶች ወይም ዝቅተኛ ምርቶችን በመጠቀም የመዳብ ሽቦ ወደ SMT ቺፕ ማሽን የኢንደክተር ውድቀት መንስኤ ይሆናል።
4. መግነጢሳዊ ኮር ዝግጅት፡ የኤስኤምቲ ምደባ ማሽን በኢንደክተሩ ውስጥ ብዙ ቆሻሻዎች አሉት ወይም የኢንደክተር ማግኔቲክ ኮር አጠቃቀም የውሸት ምርቶች ነው፣ ይህ ማግኔቲክ ኮር ኢንዳክተሩን በቀጥታ ይነካዋል፣ አልፎ ተርፎም በምደባ የምርት ስራችን ላይ ትልቅ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ባህሪያት የኒዮዴን 10 ይምረጡ እና ቦታ ማሽን
1.8 ገለልተኛ ራሶች ሙሉ በሙሉ የተዘጋ-loop ቁጥጥር ስርዓት ሁሉንም የ 8 ሚሜ መጋቢዎችን በአንድ ጊዜ ይደግፋሉ ፣ ፍጥነት እስከ 13,000 CPH።
2.Equips ባለ ሁለት ምልክት ካሜራ + ባለ ሁለት ጎን ከፍተኛ ትክክለኛነት የበረራ ካሜራ ከፍተኛ ፍጥነት እና ትክክለኛነትን ያረጋግጣል ፣ እውነተኛ ፍጥነት እስከ 13,000 CPH።ለፍጥነት ቆጠራ የእውነተኛ ጊዜ ስሌት ስልተ ቀመር ያለ ምናባዊ መመዘኛዎች መጠቀም።
3.Patented sensor፣ከጋራ PCB በተጨማሪ፣ጥቁር ፒሲቢን በከፍተኛ ትክክለኛነት መጫን ይችላል።
4. PCBን በራስ-ሰር ያሳድጉ ፣ ፒሲቢን በምደባ ጊዜ በተመሳሳይ የገጽታ ደረጃ ላይ ያቆያል ፣ ከፍተኛ ትክክለኛነትን ያረጋግጡ ።
የልጥፍ ሰዓት፡- ህዳር-28-2022